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青島堿業:小技改有大成效
概要:
青島堿業始終注重技改促生產,將“小技改”作為挖潛增效的突破口,為生產提質增效做“大文章”。為持續降成本、增效益,企業對氯化鈣反應工序進行了技術改造,為完成全年目標任務提供了保障。
為確保改造工作順利進行,企業技術中心、設備部、氯化鈣廠、生產部組成了攻關小組,現場查看反應器情況,發現反應器超負荷生產,頂部反應劇烈,出現了真空管線磨損、多處零部件腐蝕的問題,同時二氧化碳氣夾帶了過多鹽酸,增加了水洗罐和堿洗罐的中和難度。
“根據目前的情況來看,建議增加反應器鹽酸帶量。”“這樣雖然滿足了年產15萬噸的需求,但也增加了生產成本,而且反應器已經超負荷運行了。”“可以在生產時盡量保證原材料石灰石含量。”“建議增加一臺反應器,既保證了氯化鈣產量,也能解決反應器超負荷生產的問題”。經過激烈討論,攻關小組結合生產實際和市場形勢,最終決定在反應工段新增加一臺反應器。
經過前期工藝流程方案的確定、相關設備技術協議的簽訂和采購以及最終的改造施工,一臺嶄新的反應器出現在了企業氯化鈣反應工段廠房。經過一段時間的試運行,生產反應效率和氯化鈣產品質量都有明顯提高,也減少了生石灰的消耗量,實現了降本增效。
據悉,本次氯化鈣增加反應器改造項目投資14萬元,改造后生產操作更加便捷高效,氯化鈣產能由10萬噸/年提升到了15萬噸/年,副產物二氧化碳的產量顯著提升,保證了碳酸二甲酯生產原材料的供應,同時也減少了反應器的清理和維修成本。
接下來,青島堿業將繼續立足“小技改”,持續開展技術改造和研發創新,著力解決制約安全生產、設備運行、成本消耗的難題,多措并舉節能降耗、提質增效,全力沖刺年度目標任務。
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